攀钢选钛厂粗选丙班的“精彩转身”
攀钢选钛厂粗选丙班的“精彩转身”
从车间综合考评的“垫底”班到连续2年产质量名列前茅,从一个普通班组成长为集团公司创新优秀班组,选钛厂粗选车间丙班正在不断创新中改变和超越,实现了精彩转身。
粗选丙班作为承担着该厂粗粒级钛精矿选别任务的一个普通班组,连续几年班里的产质量总是“拖后腿”。2011年,班里开始针对现状,进行了大刀阔斧的改变。
班里把讲清当前严峻市场形势作为重点,围绕“企业与职工个人的关系”、“生产不好是什么原因造成的?”、“怎样克服我们面前的困难?”等专题,组织班组职工相互讨论,交流心得,讲形势、讲挑战、讲危机、讲机遇。同时开展了“岗位竞争”活动,责任心强和不负责任职工待遇两个样、努力工作和迟到早退待遇两个样,奖励和考核都不手软。去年11月,56米岗位的积水井“跑水”,对环保工作造成潜在影响,班里毫不留情地对当班泵工石杰做出了考核20分的决定。
“8点钟球磨机给矿浓度71%,正常!”3月4日,球磨工兰剑认真的检测完浓度后说道。“为了给浮选提供充足良好的原料,我们球磨每小时都测一次给矿浓度,不然不放心呀!”针对生产任务重,职工技能水平参差不齐等情况,班里大力开展“学技术、比技能”活动,努力提高职工的岗位责任心和操作技能。在影响生产的准备作业岗位上如球磨、旋流器等岗位找出最适合的操作参数,严格按照参数进行操作。在拿指标和产量的重要岗位——浮选上开展了“首席操作工评比”活动,通过对每一位操作工当月操作各项参数的综合评比,每月评出一名首席操作工,奖励300元。
在提高操作水平的基础上,班里积极鼓励职工们开展技术创新,围绕提质保产、降本增效等方面出主意,想办法。“自从我们自己研究出的‘将3#球磨后浓密斗的溢流由闭路改为开路’的操作方式在全车间推广后,我们班就逐步甩掉了落后的帽子,产质量月月攀升了。”浮选工田仁江说,实用是创新的根本,靠效果和效益说话就是创新的最高标准。
“哪里不方便,哪里就会有创新点。哪里有难题,我们就引导职工从哪里着手。创新不怕小,最重要的是实用。”刚刚获得2013年度“鞍钢先进生产者“的班长杜华说,在班里生产骨干带动下,像这样的创新在已经有10多项,一线职工因地制宜、结合实际的创新,让一个个工作中遇到的难题迎刃而解,使原来的不足变成了优势。作为流水线作业,以前班里的生产控制都把操作重点放在浮选,对浮选前的准备作业重视不足,往往进入浮选的原矿量不足,变成了“巧妇难为无米之炊”。针对这种情况,班里职工们对准备作业区的球磨机和旋流器进行分段考察和调试,用了一个月的时间,掌握了关键设备的控制参数,总结优化了浮选、球磨等重点岗位操作,使浮钛回收率提高到85.30%,提高钛精矿小时产量1.5吨。围绕降本增效工作,班里坚持每月将产量完成情况、药剂消耗情况及材料、备件消耗等主要指标进行“三个对比”分析,及时采取三大措施,即严格药剂使用制度、强化设备巡检、加强对Φ38米大井的监控,有效降低了成本。仅2013年,丙班部分药剂消耗下降,如黄药下降0.02㎏/t,柴油下降0.12㎏/t,产质量获得5个第一。班组先后获得集团、矿业公司降本增效优秀班组的称号。(蒋沛含)