大冶铁矿职工好办法创大效益
大冶铁矿职工好办法创大效益
几块钢板,来自现场的边角余料,在工人师傅的手中经过精心的剪切、加工、焊接,6个给矿箱和给矿簸箕就制作完成,经过现场简单的拆装,每年就可降本60余万元,这是10月27日笔者在现场了解到的情况。
据悉,大冶铁矿选矿系统技改后,新磁选系统担负我矿100万吨铁精矿的选别任务。混合浮选尾矿经5#泵池送入一、二段磁选机组,再经过细筛、磁筛再次处理后提升了了铁精矿品位,满足用户要求。
随着今年市场的变化,用户对铁精矿输出品位调整后,大冶铁矿紧贴市场变化,结合磁选生产实际,提出优化新磁选系统,取消一段磁选机,变两段磁选为一段磁选的建议。
由于受场地限制,一段、二段磁选机都没有安装给矿簸箕和吹散水,造成其选别的铁精矿品位相差不大,两者介于0-0.5%之间。经过取样、化验、分析后,该矿决定取消一段磁选机。通过先期在4#磁选机改造试验,重新制作给矿箱,变开口式为密封式,箱内加装给矿挡板。同时,拆除一段4#磁选机,利用其腾出来的空间给原来的二段磁选机加装给矿簸箕和吹散水,给矿簸箕加装隔渣滓筛和导流板,安装时保持坡度12度,让矿浆可以自流到磁选机槽体的给矿口。截止10月底,1#、2#、4#、6#磁选机逐步改造完成,新磁选系统运行正常,产品输出合格率均满足用户质量要求。
该建议实施后,解决以前圆筒、给矿箱使用周期短、维修率高的问题。同时,减少6台一段磁选机和6台7.5kw的电机的使用,还可延长二段圆筒工作寿命0.5倍,预计全年可降成本60余万元。(方国俊 曹晓山)