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大冶铁矿巧降成本二三事

 

大冶铁矿巧降成本二三事

降本不喊口号,增效贵在行动。面对当前国内铁矿石市场疲软、价格低迷等困难给生产经营带来巨大压力,大冶铁矿始终把现场作为降本增效的第一战场,引导职工卯足“巧”劲会当家。

一、精矿生产组织巧盘算

“同样是开地沟泵抽水,‘峰’时段的电价比‘谷’时段的电价高出两倍。在保证泵间积水安全范围内,仅用电‘谷’时段地沟泵抽水一项,今年上半年节电3万元”。这是该矿选矿车间调度组长占子书给笔者算的一笔账。据了解,选矿车间在生产组织上围绕节水、节电上做文章。他们从提高现场环水的压力和加强现场水循环管理上下功夫,并严格杜绝现场跑冒滴漏,各工序用水调度统一指挥,在不影响产品质量的前提下,生产多使用循环水,杜绝废水零排放。他们积极采取“避峰就谷”精打算的措施,对运行中的设备精心盘算,在生产流程的走势通盘考虑,怎样走最节约,怎样走最划算,有没有造成不必要的生产性浪费,做到不开“空车”,全力以赴提台效降电耗。今年上半年,精矿电单耗比目标值下降6%,节电60万元。

二、破碎工艺流程巧优化

“传统的破碎流程是要经过粗碎、中碎和细碎以及筛分和皮带的运输,我们结合矿石性质的变化,对破碎流程进行了2次优化,效果明显”。该矿选矿车间技术组长带着笔者来到优化后的破碎3系统。据悉,破碎3系统解决了破碎皮带下矿漏斗堵塞难题,而且可以停开破碎从老虎口至细碎机之间的13台设备,每小时可节约用电2040度。但随着港口矿量越来越大,粒度越来越细,破碎3系统是把港口矿送入球磨矿仓。但是因为粒度过细,堵塞越来越严重,制约了球磨产量。该矿又进行破碎4#系统流程优化,将6#大堆场港口矿直接通过皮带至球磨给料破带,避开球磨矿仓,避免二次转运,减轻工人劳动强度,提高了球磨台效,降低单位能耗。同时与3系统相比,停开了破碎14#15#两条皮带,仅此一项每小时可节电242度。

三、分离浮选装置巧改进

“铁矿石市场疲软,铜矿市场相对平稳,我们通过技术创新,力求多产铜、产精铜。”据该选矿车间选矿工段段长刘祖望介绍了浮选技术创新的做法。据了解,今年该车间组织对老分离浮选进行了科学改造,将过去老分离分选整体搬迁到新系统浮选,由以前8个槽子改成12个槽子,增加了三次扫选工序,延长浮选时间。同时,科学加装搅拌桶,改变过去在进矿管中加药为在搅拌桶上加药,使药剂得到充分搅拌后与矿浆有效融合,更好地发挥药效。此外,该车间改变过去浮选槽内内置中间室为外置中间室,增大浮选机的处理能力,促进了矿浆搅拌和各浮选槽之间流动更为顺畅。今年上半年份,选矿车间矿山铜产量、铜金属实际回收率分别比去年同期提高272吨、0.563%,铜产量增产增效达200万元。(方国俊)