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大冶铁矿球团车间技改革新增效能

大冶铁矿球团车间技改革新增效能
      加压机冷却水回收循环利用、手动阀变自动阀提升煤气质量……大冶铁矿球团车间以现有设备为创新平台,运用设备技改、技术革新等方式,将职工自主发明改进的成果应用在生产中,不断拓展降本增效空间。
      为进一步挖掘各项经济技术指标潜力,全面完成生产经营目标,该车间充分调动职工对标挖潜的积极性和主动性,加大技术改造、攻关力度,严格工艺纪律,优化生产工艺流程,全力节降成本增效益。针对制气工段加压机受工艺影响,冷却循环水使用后直接流进地沟,造成生产用水的浪费,该车间将“加压机冷却水回收循环利用”列为降低生产成本的技改项目,及时组织岗位职工进行技术攻关,通过安装引水管形成与自然水位的落差,将加压机冷却水引至管网给水泵房循环利用,有效解决了冷却水的流失问题。该项技改实施后,月均节约1000余吨水,减少了外来水的使用量。
      针对球团煤气发生炉的饱和温度依靠人工调节,蒸汽阀门的开度大小难以准确控制,存在饱和温度上下波动大、无法准确控制等缺点,该车间积极组织管理人员、岗位职工进行分析探讨,采用“安装煤气发生炉饱和温度自动调节阀”的建议,采纳实施后,煤气质量得到显著提升,平均热值达5500KJ∕NM³,风煤比达2.5:1,满足了竖炉焙烧优质燃料的要求。
据统计,今年以来,该车间先后完成5项设备技改项目,优化完善“百家矿”配矿方案、“无烟煤”岗位操作制度等工艺质量项目8个,球团矿质量稳定在2200 N/个以上,创造经济效益90余万元。(邵亮  周治平)